质量案例分析、内部稽核制度(3)
时间:2026-01-17
时间:2026-01-17
2003年,我刚刚开始接受车间主任的职务,工作其实在一年前已经开始接手,所以多工作的内容和步骤都非常的了解,但基于自己的职务关系,很多工作只有建议没有决定权。现在有这个职位了,很多事情都要自己决定和判断了,我就制定了一个专项计划——对生产工艺的执行情况进行改善,时间为15周。
计划:1、订目标:15周内实现生产效率提高15%,装配合格率提升5个点,人员减少10%;
2、数据统计,安排专职的技术人员对总装工序进行逐项动作时间测量,1周时间3个机种,共2周;
3、对员工进行同步培训,内容包括工艺纪律,劳动纪律,当然也有质量标准,关键是工艺纪律的执行率,时间为4周;
4、对统计的工艺数据进行分析,将分析数据整理后,对工艺重新制定,确定基本平衡的工艺,重新分配工序内容,制作新的工艺指导书,时间为4周;
5、对员工进行深层次培训,对所有的可执行动作进行标准化,结合新的工艺进行推广,并选定专线辅导,监督执行,制定相应的管理办法以约束其行为;时间为2周;
6、对设定的专线在实施新工艺之后进行评估,并修正改善不足之处,修正时间为2周;
7、正式推广时间为3周;
在计划实施的初期,员工的情绪有部分执怀疑的,更有部分执敌对的,当然有部分是支持的,那么我们就从敌对的那部分员工开始,进行教育和辅导,我相信他们能改变观念,那么肯定就可以让所有人都能配合我们,在通过15周的推行之后,成果如下:
A、 生产效率提升17%
B、 装配合格率提升6个点
C、 人员减少6%
之前员工怀疑的“忙不过来”,在动作平衡之后,大家的步调都一致了,极少数的
上一篇:如何与幼儿园老师沟通