仰光-丁茵大桥水中墩施工-365交通技术站(6)

时间:2026-01-20

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局部变形。底节沉井焊完之后,应作如下检查:
a、顶平面按45°所量4个直径的误差≯±20mm
b、顶平面相对高低差,相邻≯10mm,任意点相对高差≯20mm。
c、以底节沉井顶平面的圆心作R=7.9m圆,同上述分为12等分,并设点以作为拼装中节钢沉井的依据。
上述工作完成之后应作如下两件事情:

第一,做井箱的水密试验。试验前,用肉眼检查全部焊缝,发现漏焊者及时补焊之。同时将中间支承的木楔全部拆除,使沉井重量全部支承在刃脚处。(见图示木楔位置)试验时,用两台水泵(或一台水泵两个分水管均可视供水量而定)向井箱内灌水,每次二个舱对称进行(详见沉井平面图示)分五次试完,灌水高度为4.5m,停20分钟,发现漏水处做记号以便补焊。
水密试验结束后在沉井刃尖处灌筑h=0.6m高的200级混凝土。

中、上节钢沉井的拼装顺序同底节一样,所不同者为增加了每节间的横向水平焊缝,同时,中间隔墙由4块改为6块(重量过重)编号为B6、B7、B8(B6a、B7a、B8a)。
施焊原则,先焊竖向焊缝,再焊横向焊缝,焊接顺序以“先内后外”为宜,并应对称焊接以免引起局部变形。
从已制造完毕的八个钢沉井焊条用量的统计资料来看,普遍均低于4%的指标,如表4所列:
序号 墩号 钢沉井重量(t) 电焊条用量(t) 焊条与钢材重的比例 说明
1 N15 189.62 5.1754 2.73%
2 N13 189.62 4.8728 2.57%
3 N11 189.62 4.5807 2.42%
4 N17 178.32 4.2384 2.38% 沉井高15.85m
5 N16 189.62 4.1265 2.18%
6 N14 189.62 4.0792 2.15%
7 N10 189.62 3.8881 2.05%
8 N3 177.98 3.3521 1.88% C舱3.45m改为钢筋混凝土
小计 1494.02 34.3132 2.3% 按4%,每个需用焊条7.58t
其中最多的N15墩为2.73%与4%相比,为定额的68.27%,最少的N3墩为2.05%与4%相比为定额的44.22%。
节约焊条的主要原因如下:
a、充分利用焊条,焊条(每根)的剩余长度约为3cm。
b、焊工操作技术熟练,基本上均是一次焊成,焊波达到工艺要求,很少进行补焊。

c、焊条使用前采取烘干措施,损耗较少。对中上节的电焊质量还进行煤油试验,发现问题及时补焊。
空气幕气龛的设置。仰光丁茵桥唯一的新技术即空气幕,在施工中应精心施工才能在沉井下沉或纠偏过程中发挥其作用。

钢沉井底节不设气龛(h=5.5m),中上节设置气龛及空气幕管路,层距1.0m,水

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