仰光-丁茵大桥水中墩施工-365交通技术站(10)
时间:2026-01-20
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中所示。
4.钢沉井下沉到稳定深度及河床防护
图9中①~⑧个步骤已将钢沉井下沉到-11.0m~-11.5m,沉井未到墩位前河床高程在-5.0~
-6m之间,在沉井着落河床后从灌水加重下沉到灌筑C舱、A、B舱混凝土,并分两阶段将沉井下沉到≯-12m,一般为了保险起见,下沉到-11.0~-11.5m也就停止下沉了。
这时,一方面要抓紧时间安装混凝土沉井模板一节以5m计(H=17~22m),同时,也要注意河床的冲刷情况,并注意河床的防护工作。
将H=17~22m这一节沉井混凝土浇筑完毕,并将沉井下沉到约-17m。如河床防护及时,河床高程可以保持在-8.0m~
-9.0m左右。沉井嵌入河床已达到8~9m。此时,沉井施工即进入正常施工阶段,这个客观规律,为已经施工的六座桥墩所证实。
5.沉井逐节接高及钢板桩围堰的安装。
由于地质情况的要求,在已施工的八座桥墩中,沉井最高的为39m(N11),其余大部份为34m,但无论沉井刃脚高程不同,沉井顶高程均下沉到-3.5m。只有N17墩靠近岸边,为行船安全计,将井顶降低0.35m,为-3.85m。
逐节接高沉进过程中,除模板钢筋按设计图进行施工外。对空气幕的接头管路安装尤须注意质量,当钻完φ1.0mm气孔,下沉之前均应进行试验,不通气的应重钻孔。
刚开始的三座桥墩(N15.13.11)由于水中氯离子含量偏高而使气龛锈蚀而堵塞,在沉井下沉过程中,空气幕未发生作用,沉井如靠形成过深的锅底坑而下沉,这其中有出现翻沙的、有出现突然下沉的,如N11墩在刃尖已达到-24.3m嵌入河床约16m的情况,一次瞬时下沉3.8m。其他桥墩亦有类似的情况。究其原因即空气幕未发挥作用。
在N17墩沉井施工中,将钢沉井气龛的气孔由φ1.0mm加大到φ2.0mm,采取该措施之后,在沉井纠偏及下沉过程中空气幕均发挥了作用。具体做法为先在沉井中孔吸泥,当锅底坑达到1.5~2m时开动空气幕,沉井即均匀地下沉0.2~0.25m,效果显著。
在N16、14、10、3墩施工中,对气龛作了改进,即在钢沉井上先钻一个φ5mm孔,然后用铜棒铆补,在该铆补的铜块处钻φ1.0mm气孔。经试验效果很
好,水中氯离子含量偏高而使气孔锈蚀的现象排除了。N16、14墩在沉井下沉过程中均起到了很好的作用。
吸泥顺序一般先吸中央,后吸周围,并对称进行。一般情况,中央各点的泥面高程不宜低于刃尖高程3m为宜,周围测点不宜低于刃尖以上0.5m。当沉井下沉到距设计高程2~3m时,应严格控制泥面高程,