2015年净化装置大修后开工方案150528(5)

发布时间:2021-06-08

6000Nm3/h左右。

4). 逐渐调整并增加变换系统合成气引入量(23FI001+23FIC002)至50000~65000Nm3/h左右,并最终确保R2301入口放空阀门全开状态。(待R2301正式进气时,系统压力较高时,可通过临时打开R2302入口放空阀来配合进行变换系统的压力调节)。

5). 当合成气及添加蒸汽流量基本稳定后,待23TIC003A缓慢提升至225~240℃并基本维持稳定后,准备对变换炉(R2301)进行导气。 4.1.3.4 变换炉导气步骤

1). R2301前后工艺气系统均压:待23TI002温度升高至115℃时,确认并通过23FV002保持R2301前后系统处于压力均衡状态(1.3~1.45MPa),并在压力均衡后保持23FV002开度在40%以上(变换系统压力升高时,可预先打开R2302入口放空阀维持系统压力稳定。)

2). 上述步骤调整结束后,现场快速打开R2301入口工艺气阀门,当该阀门开启约1/3以上开度时(现场仍继续开直至全开),R2301开始进入正式导气阶段。 3). R2301导气:现场快速关闭R2301入口放空阀门,同时控制室打开23PV013,同时关小23FV002,以快速增加进入R2301的合成气量,系统工艺气改由系统压力控制阀23PV013放空至火炬系统。待R2301上层温度开始回升,或催化剂中层温度开始上升时,快速增加变换系统合成气量(23FI001+23FIC002)至70000Nm3/h,同时注意随时调整调节R2301入口水汽比调基本稳定在1.6~2.0左右。

4.1.3.5 引气过程中主要工艺参数的调整

1). 变换炉入口温度的调整:在保证按照前述进炉引气前R2301入口温度控制要求的前提下,当入R2301入口合成气实际流量快速增加时,及时调整23TV003开度,并通过调整蒸汽温度23TIC030,调整R2301入口温度并基本稳定在225~240℃。待R2301入口放空阀全部关闭后,视变换炉催化剂床层温度状况,及时调整R2301入口温度,进一步稳定R2301运行。

2). 水汽比控制:配入的蒸汽量在满足前述23TIC003A温度调整需求,且水气比同时符合前述进炉条件要求的前提下,当大气量快速通过R2301且R2301催化剂床层温度趋于稳定后,及时调整蒸汽添加量,并随着变换炉床层温度的调整逐渐恢复至正常操作条件。并最终确保合成气全部进入R2301时,调节R2301入口水汽比调基本稳定在1.6~2.0左右。

3). 系统压力的控制:变换炉开始导气时,系统压力控制采取稳定并适当降低(⊿P≤0.2MPa)的措施,即:在快速关闭R2301入口放空阀、23FV002,同时快速开启23PV013的方法,稳定或适当降低变换系统压力(⊿P≤0.2MPa),必要时应及时果断配合采取前述打开R2302入口放空阀备用压力泄放控制措施,有效防止在

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