方镁石复合尖晶石砖在短窑上的应用
时间:2026-01-21
时间:2026-01-21
方镁石复合尖晶石砖在短窑上的应用
2005年第5期
No.5
((新世纪水泥导报》
CementGuideforNewEpoch
2005耐火材科
中图分类号:TQl72.622.9文献标识码:B文章编号:1008-0473(2005)05-0045433
方镁石复舍尖晶石砖在短窑上响应用
王银山山西晋牌水泥集团有限公司(047508)
我公司回转窑规格为03.962m×42.672
m2000t/d
窑和升温造成窑皮脱落,而耐火砖随窑皮的脱落而
剥落,从而缩短耐火砖的使用寿命。
预分解窑,1995年投产以来,烧成带大部分时间使用直接结合镁铬砖,投产初期和2002年出现红窑事故时烧成带也曾用过普通磷酸盐砖,其寿命周期只
有20dE右。而烧成带使用直接结合镁铬砖,其寿命周期从开始的60dE右经过8年的时问至1]2002年上半年,也只有128d。由于窑型短,烧成带火力相对集
(3)冷窑过快。直镁砖损坏的表观现象是炸裂剥落,首先是冷窑炸裂剥落。一般每冷一次窑炸裂剥落厚度达10一一50mm,并且是砖随窑皮剥落,所以,
只要停车冷窑达至113—4次,窑火点位置的砖就得进行
检修,否则就有可能出现红窑。而冷窑又分两种:一种是计划停车进行冷窑,这种情况下,考虑到耐火砖的特性,冷窑速率慢,窑砖剥落量也小;但停车冷窑往往是另一种情况,即因设备、工艺故障、事故停车,比如预热器堵塞、设备突然跳停等,这样,为了减小事故扩大化主动或被动提高冷窑速度,最终使窑皮脱落,并将砖的表层剥落,这时剥落的程度就比较厚,一般达30~50rnlil。这样的停车冷窑达到4—5次,窑的火点位置的砖就需要进行检修,否
则就有可能出现红窑。
中,使用直接结合镁铬砖,2002年前窑衬耐火砖一直不能提高使用寿命,常常一年多次更换耐火砖,严重制约了生产。自2002年7月使用方镁石复合尖晶石砖后大大提高了回转窑耐火砖的使用寿命,为我公司回转窑提高运转率、保证生产的正常进行,奠定了良好的基础。
1使用方镁石复合尖晶石砖之前的情况
(1)二次风温高。因回转窑为短窑,在生产过程中几乎没有冷却带,窑口基本一直挂有窑皮;二
次风温在1200℃以上,熟料煅烧温度也高,一旦火
(4)生料成分波动大。生料成分稳定与否关系到窑皮的稳定和好坏。自该生产线投产以来,由于入窑生料成分不稳、波动大,曾多次掉窑皮,严重的两次是整个窑的窑皮掉光,其中一次因铝率相对
太高,前后好几天掉窑皮后挂不上窑皮,使耐火砖
焰温度控制不好,在火点位置就会出现局部高温,将窑皮烧掉,然后补挂窑皮,再出现火焰温度控制不当又会使窑皮垮掉。这样的情况反复出现,使耐火砖受到热应力温度交变侵蚀,最后遭到破坏,特别是火点位置(即距窑H3~8m的位置)。
(2)窑的运转率低。窑的运转率不高主要是由于窑开停车频繁、投料止料次数多,经过频繁的冷
受到了严重损害,火点位置的砖冲刷掉50mln左右。2001年曾因人窑生料成分波动大,使入窑生料KH值太低造成火点位置的窑皮被熟料粘掉将砖带下而造
≤尹雹庇目薯雹蠹鼠sg蠹岛骂卺奄&器翟蠹盆8理奄岛骂鬯奄岛¥g爱岛s琶蠹窝sg奄&8翟蠹磊瞽铝套&潭醢芦g套5潭窟翟镕皋蓖%Ⅸ辞努芎£≤笋
所以不会因为磨盘转速过陕把物料甩出。
5.3伯力鸠斯公司立磨业绩
此大大降低了成本。有些日资厂执意采用日本神户
制钢LM立磨。而伯力鸠斯公司不适应这种隋况,所
P狄DOROL立磨竞争无力。
伯力鸠斯公司在20世纪80年代初参加我国冀东和宁国水泥厂竞标失败后离开中国市场。到90年代,该公司开始在中国设代办处,当时我国新建≤2000rid水
泥生产线较多,≤2000似水泥生产线的生料磨多采
韩资的大宇水泥厂使用RM51/26生料立磨,原设计原料配比中砂岩为6%,易磨性中等,产量300
t/h。
实际原料配料采用11%砂岩,产量只达230伽,磨机一直未达到设计产量,说明原料的易磨性对产量的
影响较大。
(待续)
用比较便宜的国产MPS立磨、TRM立磨和HRM立磨。
而>2
000似生产线采用衄DX立磨及uⅥ立磨比较多,
这是因为后两家公司一直和我国做生意,以及对非关键件采用让中国分交制造,每吨8000元左右,因
45
万方数据
上一篇:研究生批评与自我批评总结稿