国产短流程清梳联生产纯棉纱的工艺优化(3)

发布时间:2021-06-08

纺织类

3梳棉工艺方案的优选

在整个清梳联流程中,梳棉机是去除棉结产生短绒的主要机械,我们从工艺隔距、盖板速度及台时产量几个方面进行工艺参数优选。

3.1 减少盖板分梳强度试验

3.1.1 放大锡林~盖板隔距试验

锡林~盖板隔距由0.23 mm、0.20 mm、0.18mm、0.18 mm、0.18 mm调整为0.28 mm、0.25mm、0.25 mm、0.25 mm、O.28mm。

短绒及棉结杂质变化如下:

项目 改前 改后

棉层短绒率/% 14.8 14.63

生条短绒率/% 16.4 15.83

短绒增量/% +1.6 +1.2

棉网棉结(杂质)

/粒·g-1 12(102) 14(107)

3.1.2降低盖板速度试验

将盖板线速度由320 mm/min放慢至224mm/min,短绒及棉结杂质试验结果如下: 项目 改前 改后

棉层短绒率/% 14.52 14.27

生条短绒率/% 16.73 16.07

短绒增量/% +2.21 +1.8

棉网棉结(杂质)

/粒·g-1 11(105) 14(113)

从上述两项对比试验可以看出,南于放大盖板隔距及降低盖板速度,分梳强度减弱,纤维受到的损伤小,所以生条短绒率下降,但是棉网棉结杂质上升,权衡利弊,认为上述两种方案不可取。

3,2调整梳棉机后部工艺隔距试验

由于刺辊给棉板为握持打击开松,此处工艺参数对短绒影响相当大,应适当抬高给棉板,延长给棉板工作面,增加分梳工作面长度,并将各部隔距放大,速度放慢以保护纤维。

3.2.1给棉板加垫铁试验

我们将给棉板加前2 mm后5 mm的斜面垫铁,半成品质量对比如下:

项目 改前 改后

棉层短绒率/% 13.4 13.88

生条短绒率/% 16.8 16.45

短绒增量/% +3.4 +2.57

棉网棉结(杂质)

/粒·g。 13(104) 11(96)

由上可知,加垫铁后,纤维得到有效保护,短绒增量及棉结杂质均得到改善。

3.2.2 放大刺辊及后固定盖板各部隔距试验

将刺辊及后固定盖板各部隔距放大,改前改后半成品质量对比如下:

项目 改前 改后

刺辊~给棉板

隔距/mm 1.02 0.76

刺辊~分梳板

隔距/mm 1.02 1.52

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