CW61125E主轴箱Ⅰ轴故障分析(2)
时间:2025-07-03
时间:2025-07-03
CW61125E主轴箱Ⅰ轴故障分析
烟气轮机动叶片断裂原因分析及改善措施
孔洪斌苗红霞孔素霞
摘要烟气中催化剂的含量过高或颗粒过大、蒸汽带水等原因,导致催化剂大量结垢.叶片冲刷、转子动平衡破坏、振动过大、叶片根部发生疲劳断裂。可采取改变轮盘控制温度.调整操作参数、优化蒸汽品质等改善措施.
关键词烟气轮机动叶片断裂中图分类号TH36
文献标识码B
一、烟气轮机概况
烟气轮机(型号YL6000D)运行期间,振动突然增大,系统联锁停机,停机后解体检查发现,动叶片自根部断裂。烟气轮机运行1241天,期间出现过4次断叶片情况,更换过3套叶片。本次发生叶片断裂时。烟气轮机运行了649天,其中运行至545天时,由于叶片根部发生磨损进行过激光熔敷修复。
自开车以来,每次检修时均发现动叶片根部冲刷严重。而且动叶片叶身、静叶片叶身、围带部分均存在结垢现象,叶身部分基本不冲刷或轻微冲刷,有两次因围带结垢严重,结垢厚度超过叶顶与围带最小间隙(2ram)导致叶顶磨损且轮盘榫槽附近有发蓝现象。
二、影响烟气轮机运行的主要原因1.超温
正常操作时,烟气温度一般为640—700。C,烟气轮机轮盘、静叶片、动叶片直接与烟气接触,材料的设计寿命为100000h,如果超温时间过长,零件寿命会迅速降低。动叶片在8700C下,仅能连续运转140h。应尽量避免产生二次燃烧,因二次燃烧产生的超温,必然会喷入蒸汽来降温,出现一会儿高温一会儿低温的不稳定工作状态,这种大幅度温度波动,会产生细粉,易造成二次磨损,同时使烟气轮机部件发生变形。轴曾发生过两次抱轴。
(2)圆螺母未调紧,皮带轮与弹性挡圈之间存在间隙。因为花键上承受的载荷大,曲轴加工为断续切削,由于受冲击力作用,内、外花键之间的间隙不断增大。又因花键轴向未固定,且几根皮带张力不均匀,这样花键就由静联结变为动联结,造成花键许用挤压应力降低,导致花键压溃。
三、改进措施
2.严重冲蚀
严重冲蚀易导致疲劳裂纹产生,当疲劳裂纹扩展至无法承受离心拉应力时,动叶片存在断裂的危险,因当催化剂跑损严重或出现三旋分离状况不佳时,除找准原因及时处理外,还要强化对叶片的检验工作。
3.催化剂
催化剂的硬度特别高,仅次于金刚砂,对烟气轮机叶片及轮盘磨损和冲刷作用很大。
4.轮盘冷却蒸汽的品质
轮盘冷却蒸汽带水时,易形成催化剂结块,粘附在流道或叶片上,造成转子动平衡破坏,产生振动,同时也会造成动静部件的腐蚀、壳体变形和裂纹,甚至损坏叶片。
三、动叶片断裂原因分析及改善措施1.改变轮盘控制温度
自开车以来,三催烟气轮机轮盘温度一直控制在320—3306C之间,烟气轮机轮盘控制温度指标是300—3500C之间,严禁超过380。C。多年来,烟气轮机动叶片冲刷部位主要在叶身根部和轮盘榫槽进气端面。从这次断口看有可能是疲劳断裂,疲劳扩展区占断口总面积的80%左右。扩展区分三个部分:缓慢扩展区、过渡区、快速扩展区。牙。应采取下述改进措施:
焊接修复第1轴;将弹性挡圈槽加宽为4ram,用半环套及半环,代替弹性挡圈固定皮带轮,防止其轴向窜动;将I轴螺纹加长,采用双螺母锁紧皮带轮,防止螺母倒牙。
提高外花键的键宽加丁精度等级,采用花键铣刀加工,提高花键的加下精度,以便花键各齿受力均匀。
四、改进后的效果
对S1—148车床进行改进后,运行至今未出现花键压溃现象,又对两台CW61100,两台CW61125E进行了改进。效果良好。
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l敢进花键套的加工工艺
加工花键套时,对加工工艺进行改进。粗车内孔后再进行调质,并提高调质硬度,以提高花键抗挤压强度。
2.改进第1轴的装配结构
购买的第1轴存在两个问题,即花键套定位用的弹性挡圈槽宽为3ram,而这种规格的弹性挡圈只有2ram厚,且弹性挡圈容易断裂,导致皮带轮无法轴向固定;第1轴锁紧皮带轮的螺纹太短。只能采用单圆螺母锁紧,受冲击载荷时,容易导致螺母倒
作者通联:中国南车集团资阳机车有限公司曲轴事业本部四川资阳市641301
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