CW61125E主轴箱Ⅰ轴故障分析
时间:2025-07-03
时间:2025-07-03
CW61125E主轴箱Ⅰ轴故障分析
CW61
125E主轴箱I轴故障分析
刘云贵
摘要CW61125E、CW61100,S1—148等车床,皮带轮与主轴箱第1轴联结处花键经常压溃.以CW61125E为例,分析这一故障。提出改进措施.
关键词主轴箱I轴花键压溃许用挤压应力中图分类号TG502.7
文献标识码B
一、筒述
几台CW61125E、CW61100、S1—148等车床用于曲轴粗车、精车、开档、曲柄倒角等工序。这些车床皮带轮与主轴箱第1轴的花键联结处,经常压溃。以CW61125E车床为例,分析该故障。
二、故障分析
花键压溃后,常采用的修理方法是购买第1轴,皮带轮上镶花键套。但是装上后使用不久,花键又压溃。要找出造成这一故障的真正原因,必须对花键联结处强度进行计算分析。
1.花键联结的强度计算
根据花键联结的受力情况,首先假定电机为满负荷,以电机输出功率及转矩来校核花键联结处的强度。计算时,假定载荷在花键的工作面上均匀分布,各齿面上压力的合力|7、,作用在平均
直径dm处,即传递的转矩‰.7、, dd2,并引入系数驴,来考虑实
际载荷在各花键齿上分配不均的影响,则花键联结的强度条件为:
静联结即最≤m
(1)动联结p2五毪i::_≤【P】
(2)
(1)、(2)两式中盯厂挤压应力,MPa
卜花键传递转矩,N
‘驴一载荷分配不均系数,本例取q,---o.7孑一花键的齿数,本例z=6
卜.花键齿工作长度,本例l=74mm
lII一花键齿面工作高度。本例h=2.3ram
dm_一花键平均直径,本例d.--52.5mmpk—许用挤压应力(表1)【p】—许用压力(表1)
电机通过皮带与皮带轮联结,电机功率Pl,皮带的传动效
率田,花键的传递功率路矿。,则花键的传递转矩r为:
T=墅:三兰!蛸当
(3)
nldl
将(3)式代入(1)式得花键联结处的挤压强度唧
O'V--鼍群
“)
其中电机输出功率Pl=22kW。电机输出转速,lt=1690r/min,
万方数据
表1花键联结的许用挤压应力、许用压力
MPa
花键工作使用和制造
齿面未热项目
齿面热处理
方式
情况处理
不良
35—5040—70许用挤压应静联结中等60一loo100—140力【口l
良好80-120
120—200不良
3_10载荷作用下许用压力【P】
5_15的移动联结
中等良好
10-20
电机皮带轮中径d。=140mm,皮带的传动效率7"/--0.95。第1轴皮带轮中径如=277mm,将各参数值代入(4)式计算得盯,=
10.52MPa。
2.花键压溃原因分析
由以上计算结果trp=lO.52MPa及表1来分析,可以发现造(1)花键在第1轴上轴向未固定,有窜动,则该联结由静联(2)花键套内孔未达到热处理要求。第1轴上外花键表面已淬火处理;花键套是用曲轴料头加工的,曲轴料头已调质处理,可知,未经热处理花键许用挤压强度很低,易造成花键的压溃。
(3)花键配合精度等级低,装配后各齿受力不均,或者键侧间隙过大,承受扭矩时造成冲击,使花键压溃。
3.第1轴装配结构分析
针对花键压溃的(1)因素,分析第1轴装配结构.皮带轮通过圆螺母锁紧、圆螺母通过止动垫圈与第1轴的联结放松,皮带轮另一端由轴用弹性挡圈轴向定位。弹性挡圈的厚度为2ram,而轴上槽宽为3mm,在装配时,圆螺母很难调整,可能发生两种(1)圆螺母调整过紧,使皮带轮挤压弹性挡圈,轴上弹性挡圈槽磨损,导致弹性挡圈挤压轴承.造成弹性挡圈断裂.轴承烧坏。SI一148车床曾经出现过第1轴温升高,弹性挡圈断裂,轴承
心不重合,第1轴温升高,导致铜套抱轴。CW61125E车床第1
设_一理与维_2009№4田
成花键压溃的因素有三点:
结变为动联结。由表l可知,动联结花键许用压力【P】比静联结
许用挤压应力纠。小得多。
但是由于工件直径大,花键套心部仍可认为未经热处理,由表1情况:
烧坏的故障。圆螺母调整过紧.也可能造成供油铜套与第1轴中
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