气箱脉冲袋式收尘器(教材编写样张4)(14)
时间:2026-01-15
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突然升高到150℃,随即发生爆炸。
造成的后果:未造成人员伤亡,但造成了一定的经济损失。
产生原因:检查二风室发现下料器卡死,拆开发现滤袋头部钢丝圈将转子卡死不转,二风室内有明火、滤袋部分烧毁。进一步检查发现三风室也有少许明火,一风室正常,锥体部有五个洞。
原因分析:
(1)除尘器灰斗温度一直比较稳定,急停磨时磨内温度较高,但停磨30多小时磨内未发现煤粉自燃,排除煤粉堆积自燃引起的爆炸。
(2)磨机内没有着火,出磨风温较稳定,排除因操作中控制温度高导致磨内着火引起爆炸的可能。 (3) 操作中对数据的变化不敏感,工艺管理较薄弱,特别是煤质变好、细度较细(筛于8%),未及时采
取安全的操作方法,出磨风温控制偏高,给事故发生埋下了隐患。 (4) 防静电接地未引起重视,检修后发现各法兰连接处的接地导线不畅通;除尘器从安装(2000年)
到事发(2008年11月)未更换过滤袋,大修、定检未对滤袋及铜导线进行清理检查,从而导致滤
袋表面积煤太多,透气性变差;再加上除尘器内温度高,煤粉控制较细,致使风室内CO浓度超标,
遇静电火花燃烧爆炸。
处理方法:
i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix.
更换所有滤袋,选戈尔防静电滤袋,解决透气性及防静电问题。 恢复煤磨生产线所有等电位连接点,防静电导线真正接地。
密封堵漏,隔绝空气,控制氧含量。
中控采用较保守的操作,降低出磨温度,控制在60℃以内,提高煤粉细度到12%。 校对煤磨系统的所有测温点仪表,确保数据的准确。 恢复CO分析仪,为收尘器的稳定运行提供数据保障。 现场照明采用防爆灯,减少事故损失。
健全煤磨定检项目,将防风堵漏、滤袋的检查及顶盖的密封作为重点项目。 完善应急预案。
处理效果:煤磨系统运行正常,窑系统产量达到3000T/D。
启示:一是操作上严密注视数据的变化,及时采取措施,防止事故的发生。二是严格定检制度,仔细检查,及早排除事故发生的隐患
第六节 气箱脉冲袋式收尘器主要零部件拆装与修复方法
设备定检及检修时需将设备拆解、清洗、检查和装配。 一、风机调整、拆装与修复
1.拆解顺序:蜗壳体-叶轮-轴承箱-轴-轴承。 2.检查项目:
(1)蜗壳体——磨损、锈蚀、开焊等。
(2)叶轮——叶片磨损、前盘和后盘磨损、健磨损等。 (3)轴——轴颈的磨损、轴端及键槽的磨损,裂纹等。
(4)轴承——滚动体的磨损及裂纹、内外圈的磨损及裂纹、保持架断裂及裂纹、游隙的检测等。 3.修补或更换
需要修补的零件——修补;不符合标准要求的零件——更换。 4.清洗换油
(1)零件的清洗 (2)油池的清洗 (3)添加新油 5.装配
(1)轴与轴承的装配
(2)轴的组件与轴承箱孔的装配 (3)键槽的装配
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