浅论3107大角度俯采综采工作面安全高效回采技术(张振)
时间:2025-07-09
时间:2025-07-09
结合邹庄矿3107综采工作面实际情况,针对大角度俯采可能出现的问题,进行分析研究,提出实现安全高效回采技术的具体措施,为3107工作面的顺利回采提供参考依据。
浅论 3107 大角度俯采综采工作面安全高效回采技术张 振 (淮北矿业集团邹庄煤矿;安徽淮北 235123)
摘 要:结合邹庄矿 3107 综采工作面实际情况,针对大角度俯采可能出现 的问题,进行分析研究,提出实现安全高效回采技术的具体措施,为 3107 工作 面的顺利回采提供参考依据。 关键词:大角度;俯采;综采;安全高效 1 工作面概况 3107 工作面为邹庄矿第二综采面,北靠东翼回风大巷、东翼皮带大巷,南 至 32 煤露头,西临 3404 工作面,东到 35 采区。该面走向长 1800m,切眼与收 作线落差最大达 323m,俯采平均角度 12°,最大 20°,倾斜长 237m,倾角 7~ 19°,平均 12°,煤厚 1.93m~3.57m,平均 2.46m,煤层夹两层碳质泥岩,两 层夹矸厚度约为 0.25m。直接顶、底板岩性为泥岩。 2 回采工艺及工作面设备配备 2.1 该工作面采用走向长壁采煤法,全部垮落法管理顶板,回采工艺采用综 采一次采全高工艺。 2.2 工作面主要机电设备配备。根据 3107 工作面具体情况,工作面切眼安 装 ZY6800/17/36 型液压支架 151 架,机巷安装 ZTZ14500/21/40 型端头液压支 架 2 架,煤机采用 MG550/1380-WD 型电牵引采煤机,SGZ-800/1050 型刮板机 1 部,机、风巷超前段安装 ZQL2×5000/22/42 型超前支护液压支架各 6 架,机巷 安装 SZZ830/315 型转载机配 PLM2000 型破碎机及 DSJ100/100/3 × 400 型、 DSJ100/100/200 型带式输送机各 1 部、泵站安装 BRW400/31.5 型乳化液泵 2 台, 具体布置见下图。
结合邹庄矿3107综采工作面实际情况,针对大角度俯采可能出现的问题,进行分析研究,提出实现安全高效回采技术的具体措施,为3107工作面的顺利回采提供参考依据。
3 大角度俯采工作面回采遇到的技术难题
大角度俯采工作面由于俯采角度较大,对回采过程中工艺组织、设备维护要求较高,同时面临着回采难度和安全威胁都比较大等问题。3107工作面俯采角度最大达到20°,在回采过程中常遇到割煤、推溜、拉架三个主要工序因俯采角度较大而带来的技术管理难题,并且工序间相互制约,严重影响工作面的安全和产量,以致造成了生产的被动局面。
这些问题主要集中表现在以下几个方面:1)煤机装煤效果差,装煤后煤壁仍留有约1/3的煤。2)推溜步距小,溜子推不到位、支架拉不到位,并出现漂车现象及煤机割顶板现象。3)拉架时支架向煤壁侧倾倒,支架顶梁下扎,并有老塘侧矸石自支架顶梁下滑,落入煤壁侧。4)煤机滑靴,运输机上齿轨磨损严重,导致煤机滑靴经常掉道。5)机巷转载机、皮带机机尾出现自滑现象。6)机巷电器列车在拉移时存在很大安全威胁。
4 大角度俯采工作面回采困难的根本原因
根据以上所述的问题,造成的根本原因主要在于俯采角度太大。
1)在俯采角度大的情况下,煤机本身装煤效果很差,导致煤壁留煤量大,而在推溜过程中,溜槽又处于满负荷运煤状态,溜槽上无存煤空间,致使运输机铲煤板也不能将遗留煤顺利装入溜槽运出,造成大部分余煤被挤在溜槽与煤壁之间和留在溜槽下面,因此出现溜槽上漂、推溜步距小、支架拉不到位现象,煤机因运输机飘被抬起,很容易割到顶板。
2)俯采煤层倾角太大,造成支架在自重作用下的下滑分力增大,同时作用于支架的采空区冒落的矸石向煤壁的分力也增大,二者合力使支架倒向煤壁,当降架拉移支架时,支架就会向煤壁倾倒,支架上老塘侧的矸石也会滑向煤壁侧。
3)煤机滑靴和运输机齿轨磨损也是因煤层俯采角度大,煤机向煤壁倾倒,煤机导向滑靴与齿轨在老塘侧和齿轨底面始终接触且受力较大,在煤机割煤移动过程中滑靴和齿轨始终处于摩擦状态,致使这两部分磨损较快,当煤机滑靴包不住齿轨时就会发生煤机掉道。
4)俯采角度大,机、风巷角度与煤层一致,这就造成机巷转载机和皮带机自移机尾,因自重在走向分力作用下产生下滑。
5)机巷电器列车放在轨道上,有很多车辆,开关、控制台、电缆车等,每
结合邹庄矿3107综采工作面实际情况,针对大角度俯采可能出现的问题,进行分析研究,提出实现安全高效回采技术的具体措施,为3107工作面的顺利回采提供参考依据。
辆车由连杆连接,成一个整体,开关上有电缆相连,倾角很大的情况下拉移给安全带来巨大隐患。
5 改进回采工艺技术
根据以上问题3107工作面要实现安全高效回采,要从以下几个方面着手:
1)改变采煤工艺
方案1:煤机割煤速度不宜太快,一般不要超过3m/min,煤装不净时,及时反刀拾煤再推溜。
方案2:采用煤机单向割煤,反向拾煤,也就是将煤机往返一次进两刀的工序改为煤机往返一次进一刀,当煤机从机尾空刀向下拾煤时,可跟随煤机推溜,当煤机从机头空刀向上拾煤时,不宜跟随煤机推溜,应在煤机到机尾停煤机后再推溜,这样能保证推移空溜,铲煤板铲起的煤能被顺利运走,而不会被挤向煤壁和溜槽下面,提高装煤效果,并有效解决运输机上漂和推移不到位的问题。
以上两方案还存在运输机推移不到位的问题可采取人员进 …… 此处隐藏:1402字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
下一篇:形势与政策之两岸关系 论文