综合质量月报模板

发布时间:2024-09-25

质量月报,引起贵司总经理对于质量的重视

企业名称替换

(5)优先减少计划 序 号 1 项目 HB2-15黑皮 调整废品金额高 优先减少计划: 实施结果验证 (6)责任废品考核情况 单位 A车间 B车间 C车间 D车间 E车间 实际完成情况 计划情况 金额(元) 计划指标% 金额(元) 完成指标% 7953.37 5026.40 2891.71 1102.37 397.98 1.049 0.272 0.658 0.106 1.0 8991.98 3206.19 4070.55 812.02 430.72 1.186 0.174 0.926 0.078 1.082 455.05 589.42 72.59 16.37 奖罚金额(元) 奖 罚 519.30 现状 报废金额达3299.25 元。 报废金额达1344.66 元。 纠正预防措施 以及计划完成日期 详见2004-04《纠正预防措施实施表》 计划完成时间2004年3月30前 详见2004-05《纠正预防措施实施表》 计划完成时间2004年3月30前 15裂纹 目标值 废品下 降60% 废品下 降30% 责任人 实际完 成日期

2004年第二期 主办单位:QA日期:2004.3.5

质量方针: 仔细制造今天的零件,保证顾客要求; 精心策划明天的产品,满足用户期望;

2

一、 废品统计分析 ( 1)全厂废品金额: 25966.21元,废品率:0.629%, 责任废品金额:17511.454元 。 累计百分比% 主要项目 金额 累计频次 序号 24000 A车间 11324.02 11324.02 44% 1 210002 3 4 5 B车间 C车间 D车间 E车间 5687.88 4680.09 1487.61 430.72 17011.90 21691.99 23179.60 23610.32 66% 84% 89% 91%18000 15000 12000 9000 6000 3000 0A车间 B车间 C车间 D车间 E车间 零件库

100% 80% 60% 40% 20% 0%

零件库 2355.89 25966.21 100% 6 从排列图中在可以看出本月A车间废品报废数量较大,报废主要原因是调整废品,均属正常调整指标之内。从全厂前 十位废品报废金额来看B车间的HB3003032-15报废数量较大,属非正常报废,报废了3299.25元,报废的主要是黑皮 。 (2) 原因分析: 机 人 未及时发现黑皮 材料 毛坯不合格 精度差设备老化 责任心不强

二、产品审核分析(1)本月产品审核发现问题如下: 序号 1 2 3 4 5 零件号 符合率% 99.5 99.5 99.6 99.5 99.5 存在缺陷 78+0.74

黑 皮测量不及时 油污大 光线暗

结论:影响该件黑皮的 主要原因是上道毛坯 尺寸不合格,无法磨 削造成的。此批零件 的上道单位是富奥标 准件厂挤压车间。

尺寸小

审核日期 2004.2.23 2004.2.20 2004.2.17 2004.2.17 2004.2.17

纠正措施顾客已同意接收 顾客已同意接收 由零件库自行采取措施解决 顾客已同意接收 顾客已同意接收

101+0.87尺寸大 内孔中有铁屑 80+0.87尺寸大 +0.87 85 尺寸大

三、PPM(供货质量)退货数量 80741 小计 3548.37 1349.98 937.04 A车间 B车间 C车间 893.34 裂纹 817.10 747.34 735.71 工艺调试 工艺调试 合计 报废主要原因 工艺调试 黑皮 单位 责任单位 月产量 4617829 PPM ####

四、入库产品一次交检合格率入库批次 合格批次 抽样数量 不合格数量 合格率% 385 384 7700 2 99.74%

五、

产品返工品率(单位:/百万)返工品数量

(3) 纠正措施:要求生产科与分承包方协商,提供尺寸合格的毛坯。 (4) 对我厂金额最高的前10个品种废品统计分析: 序号 1 2 3 4 零件号 报废数量 36 415 307 2 221 105 16 1 5 17 12 20 6 7 8 43 6 179 40 12 11 24 9 10 136 7 110 报废金额 249.12 3299.25 1344.66 5.32 937.04 844.20 43.84 5.30 311.10 240.00 266.00 747.34 25.08 710.63 370.80 111.12 82.72 151.68 652.80 33.60 654.50 686.40 654.50 工艺调试 716.32

0

月产量 返工率 4617829 0

六、进货验收合格率(1)采购产品/材料进货验收合格率 产品进货验收总 批 次 不合 格批 次

(2)顾客提供产品/材料进货验收合格率 单位 A车间 B车间 C车间 D车间 合计 产品进货验收 材料进货验收 总批次 不合格批次 合格率% 总批次 不合格批次 合格率% 33 119 0 34 186 0 0 0 0 0 100% 100% 0 100% 100% —— 51 0 32 83 —— 0 0 0 0 —— 100% 0 100% 100%

材料进货验收总 批 次 不合 格批 次

合格 率% 100%

合格 率% —— 100% 100% 100%

116 222 338

0 0

—— ——

100% 71 19 100% 90

0 0 0

—— —— ——

七、质量体系运行状况1、质量管理体系的文件修订 完成状况:质量手册已经完成初稿,部门职责没有确定,准备使用过程模式编制相关的程序文件(按照ISO9001:2000版- 典型的乌龟图方法) 2、质量管理体系规定的各项计划的完成情况 -年度培训计划进行中,现实施培训需求调查过程,待四环总公司培训计划下达后,完成该项工作。 -质量管理科已经完成: l 测量系统分析计划 l l 产品审核计划 质量体系计划 -生产管理科(机动部分)已经完成: l 设备预防性保养和维护计划 l l 润滑计划 关键设备备件采购和制造计划 -技术发展科已经完成: l 过程审核计划(产品组) -财务管理科已经完成: l l 2004年质量成本计划 个月份均完成质量成本的指标分析

3、没有完成的质量体系要求的计划和体系运行工作 -生产管理科 l l 供应商质量体系开发计划 l

供应商档案的更新(2003年度的供应商评定、2004年合格供应商名单) 供应商质量能力审核计划

企业名称替换

2004年第二期主办单位:QA

日期:2004.3.5

质量方针: 仔细制造今天的零件,保证顾客要求; 精心策划明天的产品,满足用户期望;

十位废品报废金额来看B车间的HB3003032-15报废数量较大,属非正常报废,报废了3299.25元,报废的主要是黑皮结论:影响该件黑皮的主要原因是上道毛坯尺寸不合格,无法磨削造成的。此批零件的上道单位是富奥标准件厂挤压车间。

(3) 纠正措施:要求生产科与分承包方协商,提供尺寸合格的毛坯。

质量月报,引起贵司总经理对于质量的重视

第1页 -综合办公室 l 年度企业业务计划 4、废品管理考核情况: B车间、D车间废品报废数量与实物不符,存在瞒报现象。根据2004年质量考核办法规定各扣罚100元。 l 各部门的年度业务计划

第2页 5、审核组对我厂的产品很满意,本次审核通过,但也提出一些意见。 (1)-A1S/A2S两种产品的防锈处理不好,建议采用较好的防锈措施。 (2)所有产品的倒角尺寸没有按公差要求控制。 (3)D车间现场的模具没有标识。 (4)以后在采购部来审核前,要先填写自检单。 (5)-A6R/A8R的分度圆尺寸测量有歧义,可不做为测量点(可

不测量,只检测位置度即可)。 6、在审核日产柴桥产品的同时,也审核了6DL产品1703149E5H,质管科与技术科对此作了相关解释,并将在富奥金 相检验的结果提交了采购部。此件断裂原因如下: (1)与操作者调整有关(淬火区位置下沉、淬透)。(2)材料芯部增碳。 7、技术科针对1703149E5H的淬火情况提出了两点建议: (1)征求设计者意见,改变淬火区长度(将原有的淬火 区10.5mm改为6.5mm,即在淬火区的两端允许有2mm的硬度转变区)。 (2)征求设计者意见,将台尖处加一倒角,以倒角过渡,避免应力集中。

八、厂内、外质量信息通报(1)信息内容: 2004年2月16日技术科反馈3501082-02,59.5尺寸不合格短5mm,104件,比例100%。 原 因: 处理决定: (2)信息内容: 原 因: 处理决定: 整改措施:

十二、过程审核2月5日对3S2902471-SH3进行了过程审核。并针对审核中存在的问题,制定了《过程审核纠正措施计划表》,要求 各整改单位在3月20日前完成纠正措施(详见过程审核纠正措施计划表)。四月要对球头销产品3003032-15进行过

(3)信息内容: 原 因: 处理决定:

程审核,各单位要做好过程审核前的准备。

十三、质量控制点序号 控制点编号 生产车间 生产班组 KZ-01 1 磨床班 KZ-02 2 磨床班 KZ-03 3 磨床班 4 5 6 7 KZ-04 KZ-05 KZ-06 KZ-07 KZ-08 磨床班 数控二班 数控二班 热压班 热压班 零件号 工序号 15 14 16 15 10 4 5 5 管理点名称 磨外圆 磨外圆 磨球面 磨球面 镗孔 车球面 热压 冷压成形 技术要求 Φ 30-0.052 Φ 50-0.016 SΦ 35-0.1 SΦ 38-0.1+0.3

九、新产品试制情况

管理手段 检测方式 负责人 控制图 随机抽检 控制图 随机抽检 控制图 随机抽检 控制图 随机抽检

Φ 62.38 控制图 随机抽检 SΦ 19.65-0.25 控制图 随机抽检 厚度3-0.2 控制图 随机抽检 ◎Φ 0.3 控制图 随机抽检

十、技术攻关进度和实施技术攻关工作有几个项目的工装已经订货,还有一些项目在实施当中。 2月末,各单位的技术攻关情况如下: 单位 项目名称 实施情况 3月10日设备到货 正在收集资料 技术科 模具订货 模具订货 模具订货 已普查85个品种 项目负责人

8

十四、持续质量改进情况结止到2月29日全厂共制定持续改进项目76项,其中应完成16项,已全部完成。经厂质量工作组研究:对其中的7项 分别给予30-200元的奖励。如各单位如有新的项目可随时上报质管科。

十五、M.R讲话要点二月份质量工作总体上比较稳定。产成品入库合格率99.74%,发出产品用户反馈没有较大问题,各车间的产出控制把 关比较严格负责,但是目前在高产大干的生产压力下,暴露出许多问题,而且是不该发生的问题,结合二月份情况对

三月份 提出几点要求: 1、 ^#^%$%&^%*&^(*)&)_(&()*&()*_(^^%%$%#%@$%^()&)*&)_(*+_(*)+_*|_(*_&&$#%#%%@$&^%$&%*&^% 2、 ^#^%$%&^%*&^(*)&)_(&()*&()*_(^^%%$%#%@$%^()&)*&)_(*+_(*)+_*|_(*_&&$#%#%%@$&^%$&%*&^% 3、 ^#^%$%&^%*&^(*)&)_(&()*&()*_(^^%%$%#%@$%^()&)*&)_(*+_(*)+_*|_(*_&&$#%#%%@$&^%$&%*&^% 4、

十一、迎接OEM公司采购部的审核工作1、审核时间: 2004年2月19日11:00-16:00。 2、审核人员: 过程审核:AA 3、我厂人员: 4、审核情况: 审核结果一览表 序号 1 2 3 4 5 6 7 零 件 号 零 件 名 称 过 程 审 核 产 品 审 核 无 无 无 无 无 无 无 最终检验作业指导书有笔误一处 最终检验作业指导书有笔误一处 无 无 无 无 无 产品审核:SSS

十六、TOP讲话要点1、 2、 3、 $@#^$*^*)(*)_(+|_)|+)+)_*%^$#dhfjy) $@!$#@^(*&()*)_(*)_(*)_*)_(* ^%$&^%*&^(*&)*&()*&)_(*

2004年质量控制标准:“两个完全一致”即实物与产品图一致;每批产品相互一致。 质量小知识: 八项管理原则:a.以顾客为中心;b.领导作用;c.全员参与;d.过程方法;e.管理的系统方法;f.持续改进;g.基于事实的决策方法;h.互利的供方关系。

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-综合办公室l 年度企业业务计划l 各部门的年度业务计划

4、废品管理考核情况:

2004年质量考核办法规定各扣罚100元。

处理决定:(2)信息内容:

原 因:处理决定:整改措施:

(3)信息内容:

原 因:

处理决定:

九、新产品试制情况

十、技术攻关进度和实施

技术攻关工作有几个项目的工装已经订货,还有一些项目在实施当中。1、审核时间:2004年2月19日11:00-16:00。2、审核人员:

过程审核:AA

产品审核:SSS

3、我厂人员:4、审核情况:

质量月报,引起贵司总经理对于质量的重视

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质量月报,引起贵司总经理对于质量的重视

指标分析

指标分析

质量月报,引起贵司总经理对于质量的重视

出控制把

况对三月份

制把

况对三月份

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