气-煤混烧锅炉改烧燃气的实践(2)
时间:2025-05-30
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论文
(6- 厉建栋等:气7煤混烧锅炉改烧燃气的实践(""(年/月
依照上述改造的基本思路,敷设管道将焦炉煤气引入锅炉燃烧系统,在锅炉炉墙的两侧合适的位置安装简易的焦炉煤气短管做喷嘴。从炉前看,左侧喷嘴深入长度满足炉膛偏左的火焰中心,靠炉膛前侧,右侧喷嘴深入长度满足炉膛偏右的火焰中心,靠炉膛右侧;两者构成焦炉煤气火焰中心,以均衡炉膛内部燃烧。焦炉煤气火焰喷嘴的高度与炉排的距离不能太近,以防火焰烧坏炉排,并在炉排上保留一层煤渣。焦炉煤气供应量以满足锅炉最低点火量为准,因此设计焦炉煤气供应量为!"""#!$%左右,可
满足实际需要。原燃煤系统保留,以备煤气不正常时使用。
根据现有焦炉煤气管道布置及使用情况,经与燃气厂等有关单位协调,确定由位于锅炉房的煤气加压站处焦炉煤气主干管新引至锅炉房一条&’
每台锅炉引一&’)""(""##中压焦炉煤气管道,
分成左右两侧各敷设&’*"##支管,支##支管,
管末端探入炉膛内部作为煤气喷嘴。为保护炉排又起助燃及底火的目的,在炉排上保留一层煤渣,设置烧嘴离炉排高!""+*""##,倾角向上!",+-*,,火焰斜向上喷射,炉膛左右两侧分为前后各设一烧嘴,每炉共设两烧嘴,以均衡燃烧。在各主、支管均加装相应控制阀门以利控制燃烧状态,加装煤气放散阀等安全装置,设计流量为!"""#!$%。同时支管的末端设置相应的煤气放散管和同主干管同行的&’*"##氮气吹扫管等安全装置。
全年基本不)../年对)号、(号锅炉进行改造,烧燃煤,工人劳动)../年比)..*年少烧煤("""0,
强度大大减轻,工作场所干净,不再冒黑烟,对环境污染轻。对!号、-号锅炉又进行改造,)..1年又比)../年少烧燃煤)*""0。新敷设&’(""##无缝钢管主管道约)("#,&’)""##无缝钢管支管道约()"#,&’*"##无缝钢管支管道约)/"#,&’*"
沿原混合煤##变&’(*##氮气无缝钢管(*"#,
气管道架空敷设,设置普通支架,施工方便,工程量少,改造工期短。新增普通孔板流量计等计量控制装置投资约-万元,合计投资约)"余万元。
终保持炉膛内部明火燃烧。同时,由于焦炉煤气发热值高,又起到一定的助燃作用。更重要的是改造后,由于焦炉煤气的引入燃烧作底火,从根本上杜绝了锅炉正常状态下的燃煤使用,增加了高炉煤气的入炉量,回收高炉煤气,节约一次能源,减少粉尘污染。
锅炉实现由燃煤改烧焦炉煤气作底火后,四台锅炉可少烧!类优质烟煤!*""+-"""0$2,实现全
年烧高炉煤气,可回收利用高炉煤气("""+!"""万#!$2。由于燃烧燃煤的减少,相应带来锅炉排烟含尘量等指标的降低,估算可减少各类环保罚款(
由于燃烧燃煤的减少,锅炉灰渣排放量+-万元$2;
大幅度降低,工人劳动强度大幅度减轻,基本不需劳务用工出渣出灰,年节劳务费用约(+/万元,煤渣外运、燃煤运输费用亦大幅度降低;由于锅炉排烟含尘量降低,对设备的冲刷磨损降低,部分受热面积灰现象有所改观,可延长锅炉设备使用寿命。降低和消除煤的不完全燃烧和排渣热损失,避免了!号、-号锅炉由于倒转炉排与炉墙存在间隙所造成的漏煤损失,提高锅炉热效率。
改烧焦炉煤气作底火后,仅需一次投资)"余万元,大大降低操作工人的劳动强度,降低锅炉排烟烟尘含量,减少煤渣排放,其带来的社会和经济效益是显著的。
*结论
通过近几年的设备改造实践证明,对锅炉燃料结构的调整是成功的、有效的,也取得了较为可观的经济效益和社会效益。参考文献:
[)]劳动部3蒸汽锅炉安全技术监察规程[4]劳动出版社,3北京:
)../3
[(]中小型燃气锅炉房编写组3中小型燃气锅炉房[4]中国3北京:
建筑工业出版社,)..(3
[!]王丽辉3小型燃煤锅炉改烧燃气的研究[5]3煤气与热力,)...,
(*):--—-63
[-]周伟国3关于燃煤锅炉改为燃气锅炉的探讨[5]3煤气与热力,
()):(""",--—-/3[*]田贯三,李振鸣,王
博,等3燃煤锅炉改烧燃气的经济技术分
-改造使用效果
通过上述改造,由于焦炉煤气供应稳定,焦炉煤
气着火点低,生产工作安全可靠,在炉膛内燃烧可始
万方数据
析[5]()):3煤气与热力,(""",-1—*"3
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