3镀锌加热炉节能改造方案(2)
时间:2026-01-26
时间:2026-01-26
镀锌加热炉节能改造,节能30%-50%
炉热效率低的关键原因。业内人士认为,目前镀锌行业使用的加热炉结构大都如此,节能潜力巨大。
2、节能技改方案:
针对在现场诊断中发现的问题,笔者给企业提出了如下改造方案:(详见示意图B),将图A和图B进行比较可以清楚地看出,原来的8个箱体、4个烟囱,现在变成了2个烟囱。按工艺要求,中间的箱体温度高,两端的箱体温度低些,所以技改方案的关键是将中间的3号、4号箱体排出的烟气通过地下烟道引入1号和2号箱体;同理,将中间的5号、6号箱体排出的烟气通过地下烟道引入7号和8号箱体,利用中间4个箱体的烟气余热加热两端的4个箱体,不足部分再由两端箱体的备用烧嘴补充热能,这样就实现了烟气余热的第一级利用。
从两端的4个箱体排出的烟气温度仍有300℃以上,为了进一步回收利用烟气余热,在排烟管道上加装热管气-气换热器,用烟气余热加热助燃空气,将烟气余热回收到炉内,这样可使排烟温度最终降到160℃左右,而助燃空气的温度则从环境温度提高到130℃以上,从而实现了烟气余热的二级利用。
加热炉原来有15个烧嘴需要常开,改造后只需要10个烧嘴常开即可,其他烧嘴转为备用烧嘴,作为工艺曲线的调节烧嘴使用。
3、节能、环保经济效益分析
企业认为笔者给出的节能方案经济可行,随即开展改造,结果表明节能、环保效果十分显著,节能达30%以上。
3.1节能量
该加热炉一年天然气耗量为127万m3,年可节气127万m3×30%=38.1万m3。折合标准煤462吨。
3.2节资量
天然气按现行价3.16元/m计,年可节资38.1×3.16=120.40万元。
3.3投资回收期
总投资(含2台热管换热器,2台引风机,二套温控装置及烟道等)60万元左右,半年可收回全部投资。
3.4环境效益
按业内的折算方法,一年节约462吨标准煤可以减排二氧化碳1152吨,减
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