2012年QC活动成果总结(丁班)(7)

发布时间:2021-06-08

3)在总进水量波动大时,也可采用调整1#、2#污水处理装臵进水量,从而控制含氰处理装臵进水量。(注:此方法在此两套装臵工艺条件允许情况下可实施)

今年6月我们对装臵进水量做了进一步调整,与2011年同期相比(见图9.1)。可以看出:今年6月份装臵进水量超过24000m3/d只有3次,而去年同期有13次。同期含氰装臵出水COD合格率对比图(见图9.2)中,合格率明显提高,实施效果十分明显。

图9.1 含氰装臵进水量对比图

制图人:黄天元 数据来源:污水车间日报表 制表时间:2012年7月

图9.2 含氰装臵出水COD合格率对比图

制图人:黄天元 数据来源:监测站报表系统 制图时间:2012年7月 实施二:控制含氰处理装臵沉淀池排泥时间

QC活动前含氰处理装臵沉淀池排泥方法为:每日早、夜班各排泥2小时,易造成沉淀池排泥量过少或过多,导致沉淀池出水水质偏高或剩余污泥浓度过低影响后道工序。为此,我们QC小组针对此原因进行分析,提出了优化排泥方式:

1)沉淀池排泥时间规定为:每日早上8:00~12:00为正常情况下排泥时间标准,但遇到排泥时出泥浓度稠或稀情况下,操作人员可自行调整排泥时间长短。

2)控制沉淀池排泥出泥堰门开启度。在确保沉淀池出水的状况下,尽可能开大排泥出泥堰门开启度,目的是利用流速使池底浓度高的污泥及时排出。

自从修改沉淀池排泥操作方法后,操作人员都按规定执行。在沉淀池出泥浓度稠时延长排泥时间,出泥浓度稀时缩短排泥时间,使沉淀池出水水质得到更有效的控制。2012年8月含氰处理装臵沉淀池排泥情况如下(表9.1):

表9.1 含氰装臵沉淀池排泥情况表

制表人:黄天元 数据来源:污水车间工艺台账 制表时间:2012年8月

实施三:通过工艺调整,改善进水水质和提高水质处理效果

2011年度含氰处理装臵进水水质浓度波动较大,主要原因是含氰处理装臵进水源大部分是含油污水,其污水浓度波动大,可生化性差,故造成装臵出水时常偏高,针对这原因我们QC小组提出了一些工艺调整:

1)调整含氰处理装臵进水源。先将含油污水、含氰污水以及其它综合污水混合后再进入含氰装臵,这样可起到高低浓度的污水均质,减少含氰处理装臵受到高浓度污水的冲击。

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