涩宁兰复线黄河水平定向钻穿越施工技术(3)

发布时间:2021-06-06

2009 年12 月9 日开始回拖,因场地受限,穿越段管线采用“二接一”。第一段管起步拉力为60 吨,回拖过程中为55 吨左右。12 月10 日下午开始回拖第二段管,起步拉力为105 吨,回拖过程中为87 吨左右。前108 根钻杆回拖数据一切正常,第109 根时拉力增加到100 吨,速度减缓下来;到第110 根时,起步120 吨拉力管子不动,随后逐渐增加拉力到150 吨、180 吨、200 吨、220 吨,管子一共走了将近7 米,当再次增加拉力至240 吨时,拉力骤降,钻机操作室出现异响,钻机继续往后拖1 米,但管子不动,初步判断钻杆断裂。随后决定继续回拖钻杆,注入泥浆后发现泥浆压力正常;钻机旋转时,扭矩表有波动,证明扩孔器仍与钻杆连接。钻杆回拖结束时,发现拖头的拖板发生断裂。

立即启动应急预案,并于12 月13 日两套解卡装置600 吨滑轮组和2000 吨夯管锤分别运抵施工现场,12 月13 日16 时解卡工作正式开始,当滑轮组拉力达到250 吨时,钢管缓慢均匀移动,标志着解卡成功,12 月16 日将拖入洞内的1030 米钢管全部拖出。

2.2.4 第二次回拖

2009 年12 月17 日,组织专家论证会,对黄河回拖失利的原因进行了科学分析,制定了解决方案。

2009 年12 月20 日—2010 年1 月6 日进行了一次30″、两次34″洗孔,洗孔过程中对第105~120 根钻杆进行了多次反复洗孔,确保畅通无阻,最后在全程洗孔正常的情况下进行了试回拖。试回拖成功后,再次进行34″洗孔。

2010 年1 月12 日,主管回拖再次进行,整个回拖于1 月13 日取得成功。除了在第109、110 根钻杆回拖力突然增加20~30 吨,达到125 吨,前108根钻杆回拖拉力基本在100 吨以内,110 根钻杆以后回拖力基本在100~110 吨之间。

3 施工中出现的问题及解决措施

3.1 第一级22″扩孔速度缓慢

第一级扩孔开始后速度始终较慢,其主要原因是钻具选择不合理,泥浆排量偏小、设备老化维修时间长、泥浆池太小不能实现连续作业等。针对上述分析原因,采取相应措施解决之。

措施1:尽快征用出土点的大坑作为泥浆池,保证设备正常的情况下连续作业。

措施2:对钻具进行优化,比较软的泥岩和砂岩层采用铣齿牙轮,进入较硬的砂岩层后采用镶齿牙轮。

措施3:在原有入土点只有两台泥浆泵、1 台泥浆回收装置的的基础上增加一台水化装置,

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