改性造纸白泥用作水泥混合材的工业试验_刘来宝(5)

发布时间:2021-06-05

R & D研究开发

源。以四川某纸业有限公司现有5.0万t/a纸浆产量为例,年排放造纸白泥(含水率45%~60%)约5.0万t,依托于2500t/d水泥熟料生产线的研究、设计、技术改造及调试,总投资约80万元。造纸白泥可以资源化利用。

若按堆存方式填埋,包含堆场征地、堆场加固、设备折旧、转运环节、其他耗材及人工成本等至少需花费45元/t,约225万元/年。通过本项目实施造纸白泥的资源化利用技术改造后,纸业公司仅需支付转运费约25万元/年,增加利润200万元/年。与此同时,通过本项目的实施,上述造纸白泥(按干基2.5万t计)进入水泥生产系统应用,不仅可改善水泥性能、增强市场竞争力,又节约了水泥混合材(按35元/t计),降低粉磨成本(按节约电能80kWh/t吨混合材,按0.6元/kWh计,则可节约48元/t混合材),增加改性剂成本约50万元/年,则年增加利润157.5万元。

综合起来,扣除项目系统的运行与维护费用50万元(按10元/t造纸白泥计)、设备折旧8万元(按稳定运行10年计),该项目实施后可为合作企业增效299.5万元/年。3.2

本项目实施需增加的装置

白泥储料仓、计量装置和下料皮带,无需单独新建白泥烘干系统与运输皮带(借用原煤皮带)、大大节省投资,属于集成创新工艺。3.3

利用水泥窑头废气余热和水泥熟料冷却潜热

原水泥系统余热回收可提升水泥企业的能源效率,降低产品单位能耗;同时由于硅酸盐水泥熟料能够快速冷却,当冷却系统出现“红河”和“堆雪人”状况时,还可以保证水泥产品质量,解决水泥产品质量稳定性不佳等问题。

造纸白泥2~5万t/a,创造价值近300万元/年。当造纸白泥供应不足时,该系统还可用于处理湿排粉煤灰等工业固体废弃

物。

参考文献

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4

4.1

结论

造纸白泥化学成分与普通石灰石矿物基本类似,矿物组

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[收稿日期:2013-11-27]

Mar., 2014 Vol.35, No.6 China Pulp & Paper Industry

成主要为结晶微细碳酸钙。造纸白泥特殊的微观结构是其含水率高,干燥困难的主要原因,处理成本高是制约其产业化回收利用的技术瓶颈所在。4.2

本项目在对造纸白泥进行改性的基础上,高效利用水泥

厂废气余热,实现了造纸白泥的资源化利用,不仅可以提升水泥企业的能源利用率,降低产品单位能耗,同时拓宽了水泥混合材的原料来源。解决了造纸白泥大量堆放造成的环境污染问题,达到了“以废治废”、“变废为宝”的目的。4.3

该工艺投资少,见效快,为集成创新型工艺。一条

2500t/d的水泥熟料生产线仅需增加投资80万元,即可处理

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