脱硫增压风机跳闸分析

发布时间:2021-06-05

脱硫增压风机跳闸分析

一、事件经过:

事故前#3FGD正常运行,旁路挡板(三扇)全关。22:12左右,#3机负荷为240MW,增压风机入口压力-420pa,入口导叶开度24.3%。随即3#机开始加负荷,增压风机入口压力逐步升高,导叶开度随之变大。22:19:24,增压风机入口压力升到120pa,导叶开度调节至30并维持了将近6分钟,直到锅炉负荷至299MW,增压风机入口压力530pa时导叶开度关小至27.7%,导叶开度继续关小至21%时风机入口压力达1000pa,增压风机保护跳闸,旁路挡板自动全部开

启。

二、原因分析:

初步分析,此次风机跳闸的原因是锅炉增加负荷,增压风机导叶PID调节跟踪负荷变化的能

力较差而引起入口压力波动,当入口压力升到某个正值时,入口导叶角度PID调节的方向错误,在入口压力升高的情况下静叶角度反而减小,导致入口压力持续增加。当增压风机入口压力增到1000pa时,增压风机保护跳闸。从DCS历史趋势文件查到的时间、锅炉负荷、炉膛压力、增压

12月20日,现场对该PID调节做了如下实验:

1. 在实际入口压力-280pa

时,将入口压力设定值分别设定为-100pa和-350pa,此时PID

调节可正常动作,并可调节入口负压到设定值。

2. 将入口负压设定到-300pa,通过模拟入口压力值来观察导叶角度的变化。当入口压力为负

值时,导叶调节的方向和压力变化的方向符合,继续增加入口压力到10pa时,方向仍

然正确。

脱硫增压风机跳闸分析

3. 继续模拟增加入口的压力(当时模拟实际值到400pa),增压风机导叶的调节方向和压力变

化方向就相反了,即此时导叶角度是减小的。

当下午主机增加负荷时,又出现了19日发生的现象。由于此次有准备,当负荷增加时,发现导叶调节反方向动作时,马上将自动切为手动,手动增大导叶角度,维持入口压力在-300pa

左右,当负荷升到300MW后,又切到自动。

经过与DCS厂家人员和调试人员的交流,DCS厂家承认增压风机入口导叶PID自动调节条件有错误,即当增压风机入口压力的绝对值大于300Pa时,导叶将自动关小。 因168期间和其后运行的这段时期,FGD烟气挡板均有一块未关。因此当主机负荷变化时,对增压风机入口压力变化的影响不大,压力未增到正值,所以此现象一直未被发现。此次,做性能试验要求将旁路挡板完

全关闭,当主机负荷变化时,对风机入口压力影响较大,从而使这个问题暴露出来。 此外,当增压风机入口压力从0Pa增加到1000Pa跳闸,导叶PID自动调节出现了明显错误,而且时间跨度近10分钟,运行人员未进行任何干预,也是导致增压风机跳闸的重要原因。

三、防范对策:

4. 把增压风机入口导叶PID调节参数Kp由10增加到18,以增强其适应锅炉负荷变化的能力,

维持入口压力在设定值允许偏差之内。

5. 检修人员立即把增压风机入口导叶PID调节的逻辑错误加以修改并会同运行进一步完善。 6. 检修人员把所有PID调节参数的设定权限进行分级管理,只有得到授权才能在操作员站进

行修改。

7. 运行人员监盘应认真细致,加强事故防范意识和事故处理能力的培养, 当系统工况出现

异常时,能够灵活机动地进行处理。

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