运用IE手法改善电子产品制造车间物流规划

发布时间:2021-06-06

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价值工程

运用IE手法改善电子产品制造车间物流规划

ToImprovetheLogisticsPlanningofElectronics

ManufacturingPlantbyIEApproach

Xuechun

(①绵阳职业技术学院,绵阳621000:②四川长虹电器股份有限公司,绵阳621000)

(①mianyangVocationalandTechnicalCollege,Mianyang621000,China;

(室)SichuanChanghongElectricCo.,Ltd.,Mianyang621000,China)

摘要:针对装配型电子产品制造企业车间物流特点,根据物流路径最短及成本最低原则并运用工业工程的原理,研究和分析了现有的电子产品车间规划,获得了较优车间布置方案,达到成功缩减物流动线以及节约车间空间的目的,提高了生产率。

Abstract:Based

10westcostand

thelogisticscharacteristicsofassembleelectronicproductsmanufacturingplant,accusingtotheprinciplesofshortestpath.

industrialengineering,thepaperresearchedandanalyzedtheexistingelectronicproductsplantplanning,receivedthebetterplantlayout

on

张慧梅①ZhangHuimei;康雪春②Kang

plan,successfullyreducedthematerialflowlines,savedthefloorspaceandimprovedproductivity.

关键词:车间物流;车间布局;改善

Keywords:workshoplogistics;plantlayout;improve

中图分类号:F251文献标识码:A文章编号:1006-4311(2011)26—0022—01

0引言

企业物流贯穿企业生产和经营的全过程,物流路线不合理,运行节奏不协调。都会造成生产秩序的混乱。物流活动不正常,物流系统中物料堆放不规则,也将对生产环境造成影响。对车间物流的改善,是指以实现更好为标准而进行的持续改进或改变的过程。

1车间布局规划

物流路径的规划不得不考虑车间布局的改善问题。布局设计简单地说就是系统中单元的选择及单元的排列组合。在完成设备选择

后就要结合车间场地、空间结构特点及工艺约束对设备进行合理布局。要充分考虑设备之间在空间位置上的协调性,以确保生产系统物

流畅通及设备的充分使用,加工设备的合理布局对加工系统中物流的合理性起到关键作业llJ。车间布局应遵循以下原则四:工艺性原则、经济性原则、可持续性原则、安全性原则。车间布局改善问题还需要考虑成本的问题。改善成本应尽可能少,使得新布局的总物流费用小于原布局的总物流费用。方法是,将设备按改善成本的高低进行分类,改善成本很大的设备处于固定位置,对其他设备进行优化布局。

2电子产品生产车间的现状及存在的问题

W公司是一个生产数字机顶盒的公司,一共有85种型号的产品,包括三大线体,手插线,部件线以及总装线。在现有的车间布局使得物流动线折返次数过多,手插线和总装线过长,在制品数量大,造成空间和库存的浪费。由于订单大量增加,造成人员周末工作8小时才能满足订单的需求。人员情况。该车间现有生产总人力

图1现有车间布局简图

252人,其中包括7

人组长,直接作业员245人。其中搬运人员情况:总装线,每线2人共14人,经测定搬运人员工作负荷为42%,搬运人员闲置率为58%。部件线,共2人,经测定搬运人员工作负荷为35%,搬运人员闲置率为65%。图l为现有车间布局情况简图。

3制定车间布局改善方案

100cm:在物料摆放原则中,根据吉尔布雷斯提出22条的动作经济原则设计作业方法,使得双手的动作应同时而对称:工具、物料等应放置于操作者近处,并按最佳工作顺序固定放置。

3.1.2确定物流精简方案根据现有每线两人的情况,运用时间研究的方法,测出在8小时工作时间下送料的总时间为36.2H。设宽放系数为15%。则搬运7条总装线所有物料所需要的时间为45.64H,需要最少的搬运人员数量为:N=41.64/7—6人。改善后线体的长度由原来的39.7米缩短到18.9米。

3.2部件线的布局改善根据部件线的工艺流程运用ECRS四大原则进行分析,去除了三条不必要的工序,把每条线的工位数从10个降为7个。线体长度由原来的18.1米缩短到11.3米。

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日曰困图

3.1总装线布局改善

3.1.1确定标准工人作业空间根据现状,确定标准工人作业空间。目前总装线的实际可用流水线长度为39.7m,而现场线体现状布局图中我们可以发现,每个工位之间的距离都在2.1m以上,物料摆放混乱,需要对工位进行标准化排布,确定线体余量:根据<人因工程>人体作业空间设定的标;隹,确定人体正常作业空间为80~

作者简介:张慧梅(1983一),女,重庆人,绵阳职业技术学院信息工程系教师,

工业工程专业硕士研究生,研究方向为电子产品制造工艺。

部,础线合料相的纷件在上体线摆邻缓过线原,整平放两冲对的有考合衡原个蹉装局空把根案并位Itl2改善后的总装部件线

计栈板数量与作业

位置,得出最终方案如图2所示。

4改善后的经济评价

通过车间布局改善,线平衡率提高到85.59%,线上工作人员减少16人,管理人员减少2人,搬运人员减少12人。如果按平均工资为1000元计算的话,那么每月将会节约30×1000=30000RMB,月。节约总空间1485m2,如果按月租每月5元/m2计算,1485x5=7425RMB/月。节约搬运距离857.5米/次,一天搬运四次,每天节省搬运距离=3430m。即是说,在不改变现有工艺的基础上,生产线宽度不变,在长度方向上有了较大的缩短,提高了工厂单位面积产能,大大提高了场地利用率,零件从上线到下线的非增值时间也大幅缩短了,优化了物流路线,节约搬运距离3430m。使生产效率大为提高,更为重要的是为整个工厂节省了1485m2的空间,为下一步新生产线规划提供了场地条件,不需要新建厂房,既减少了项目投资又缩短了改善项目周期。

5总结

我们对某电子产品生产车间的物流设施布置进行了深入地分析,在充分考虑了原有线体生产加工的工序、工艺设计基础上,通过对原有设备进行布局,大大减少了产品和在制品的库存量及产品的交货时间,增加了生产线的柔性,提高了生产率。

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固日圈豳困圈匡圈国量旧凰里每;二

参考文献:

【1]王大明,谭健祥,姜延冬,胡健斌.优化生产线布局提高生产效率【J】.大众科技。2009,(11):86.

[2]hoh

Hidesh.i

Incentives

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Econometrica,1991,59(3):611-636.

万方数据

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