伊拉克AHDEB项目-绿洲钻井事故与复杂(10)
发布时间:2021-06-05
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伊拉克绿洲项目所钻井的事故和复杂统计和介绍
3. AD2‐7‐4H卡钻
3.1 基本数据
井名 AD2‐7‐4H
井型 三开水平井
井别 采油井
井队 DQ001
定向施工 大庆
开钻日期 2010年12月19日16:00 完钻日期 2011年1月19日1:00 完钻井深 3415m(MD)/2638.33m(TVD) 完井方式 筛管完井
钻头程序 17 1/2"×306.00m+12 1/4"×2061m+8 1/2"×3415m 套管程序 13 3/8"×305.2m+9 5/8"×2058.46m+7"×1931.01‐2768.24m 复杂类型 卡钻 损失时间 3.3d
3.2 卡钻经过及处理
3.2.1 卡钻经过
2011年1月18日19:15复合钻进至井深3400米,按照常规技术要求进行拉井壁。停钻循环至20:00,待地质捞完砂样后开始短起。短起钻过上次拉井壁井深3206米后,又继续起至3100米,确定新、老井眼正常后开始下钻。21:45下钻到井底。本次短起下钻过程正常,无超拉和遇阻现象。然后循环至22:45,返砂正常,地质录井测后效正常。按照定向要求,继续采用复合钻进。钻进参数:钻压40KN,顶驱转速35RPM,排量32L/s,泵压19‐20MPa,平均扭矩5.8KN.M。泥浆性能:密度1.24g/cm³,粘度58s。
复合钻进至1月19日0:40井深3414.60米时,由于钻速较慢,于是上提钻具倒划眼和正划眼一次,无异常情况,继续钻进。0:50钻进至3415.16米时,泵压突然升高,扭矩突然增大,导致顶驱蹩停。经过降排量(降至16L/S,泵压19.5MPa),停顶驱、释放扭矩后,上提钻具从原悬重108吨至120吨,发现不能提活钻具。经过几次上提下放活动无效。
3.2.2 处理过程
3.2.2.1 前期处理过程
由于泵压受限,排量不能再开大,钻头又在井底,只有上提活动钻具。多次采用上提和施加扭矩后上提等方法尝试没有效果。(最大提至悬重200吨,施加扭矩20KN.M后最大提至悬重180吨)。处理过程中同时向作业部作了汇报和请示。按照指示,一方面增加排量至19L/S(泵压23‐24MPa),另一方面继续增加活动钻具上提吨位,最大提至悬重220吨,施
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