关于炼钢车间连铸结晶器冷却水调整的调研

时间:2025-07-15

关于炼钢车间连铸结晶器冷却水调整的调研

调研 初步方案 问题 建议

调研:随着公司节能减排项目的深入开展,攻关小组对连铸一冷水(结晶器冷却水)进行了诊断,认为节能潜力较大,随即对该系统进行攻关,在对连铸一冷水进行诊断后,认为,尽管规程上要求一冷水的压力不低于0.8MPa,但实际上结晶器进口水压较低,从连铸计计说明上也可以看出,要素在于保证水量和温差,实际也没有保证进口的水压,因为在保证水压下,流量和温差就偏离参数太多了。

初步方案:根据此工艺条件,在保证每个结晶器的水流量和温差的前提下,可以适当降低水压,所以选用测试中要求水压较高的参数,即进连铸总管压力不低于0.65MPa为宜。流量保证满足要求。

问题:正当水泵选型安装完工准备调试的时出现了新的问题,就是三个连铸机的结晶器中铜管、内水套图纸是一样的,但是,其外部表观参数却不一样,就是同一连铸机,三个流的参数差异也非常大,3#连铸机和1、2#机的差异最大,详见下表:压力单位MPa,流量单位M3/Hr,拉速m/min,温差℃

开始,怀疑是结晶器内部隔板密封内漏造成的,拆解部分结晶器,有漏的可能,但好像没那么严重,后经过调查,发现了2点问题,一是在品种钢攻关的时候,订制了6个加宽水缝(由3.5mm到4.0mm)的结晶器内水套,后经过调查,是先订了6个,但是订错了,是只能3#机用,又订了6套带电磁搅拌的内水套,这样就混杂在其中,在生产过程中,遇到加宽水缝内水套的结晶器,在正常流量各温差的情况下,进口压力就低,遇到正常水缝内水套的时候就出现进口水压高的情况。二是我公司现用的结晶器铜管有两种供应方式,就是全新铜管和(保过钢量的)返修铜管,新铜管在尺寸上是比较符合图纸要求的,作为功能计价在保证过钢量的前提下,使用了一部分返修的,返修铜管在内部尺寸上能达标,但外部尺寸偏小(1mm),出现了水缝偏大的情况,即遇到返修结晶器铜管,配装未加宽水缝的内水套,水缝变成了4.5mm,

遇到返修铜管配装加宽内水套的结晶器,水缝变成了5mm,这种情况,也是结晶器进口压力偏低的原因之一。

根据连铸机设计说明的要求,结晶器的冷却要求是,进口压力不低于0.8MPa,温差范围是3~9℃,推荐温差5~8℃推荐流量130M3/Hr,目前生产过程中,实际的结晶器进口压力在0.3MPa~0.9MPa之间,这就给合理选择泵造成了困难,也造成了能量的浪费,

为了在保证安全生产的前提下,搞好节能工作,就要根据我公司的结晶器现状进行优化,因为在使用加大水缝内水套结晶器的过程中,已经有了运行的实际效果,即在结晶器加宽的水缝水流量没有增加,温差在范围内,但是流速却降低很多,进口压力0.35MPa时,仍能正常拉钢。所以,加大的水缝内水套,用新结晶器铜管,水缝间隙是4mm,没有加大水缝的结晶器,用再生(中间尺寸偏小)铜管,水缝间隙是4.5mm,这样可以保证结晶器进出口温差不超过9℃。同时对现有在用结晶器进行普查,所有加大水缝的结晶器,要加标识,以便能做到合理组合。在公司资金许可时,统一内水缝标准,减少生产组织的难度。

结论:通过对结晶器水缝的优化,可以降低一冷水泵的出口压力,利用变频和重新选泵,水泵出口压力从原来

1.1MPa降到了现在的0.75MPa节约可观的电力费用,在能源紧张和节能减排压力的今天,可作为兄弟同行借签。

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