焦炉煤气HPF脱硫工艺废液处理新技术(3)

发布时间:2021-06-08

2011年2月刘晨明等:焦炉煤气HPF脱硫工艺废液处理新技术

一13一

资源化处理的可行技术之一,目前在国内已有工业应用。但是这种方法仍存在如下不足:

(1)受脱硫废液化学组成波动较大的影响,操作

难度较大,产品纯度较低;该技术主产品硫氰酸铵的

直接影响了产品的质量与产量,且几乎没有价值的混盐副产品或剩余废水量较高,容易造成二次污染旧"]。因此,当前亟需一套简单可行的、绿色环保的、具有高经济价值的脱硫废液处理工艺。

回收率通常较低,一般仅为70%,仍有部分盐分随废水排放,高价值组分被浪费。

(2)由于溶解度差异较小,易形成大量基本不具使用价值的混盐,造成二次污染。

(3)该技术的产品较少,处理过程的经济效益较低,投资回收期较长。

(4)产品需求定位不够准确。目前,我国每年的硫

4一种新的脱硫废液全组分利用处理工艺

在对传统脱硫废液处理工艺进行充分对比和研究的基础上,中国科学院过程工程研究所以某钢铁企业的脱硫废液为研究对象,开发了一种新的脱硫废液资源化工艺(以下简称新工艺):首先使用催化氧化剂将亚硫酸根、硫代硫酸根转化为硫酸根,并使sCN_形成沉淀与其他物质分离,然后将沉淀中结合的scN-转化为附加值较高且工业用途广泛的硫氰酸钠或硫氰酸钾,并通过再生催化剂,实现其循环利用;分离SCN一后的液体经纯化处理后,生产硫酸铵,从而实现脱硫废液的全组分综合利用。下面以某钢铁企业脱硫

废液为例,简要介绍这种工艺方案。

氰酸铵市场需求仅为2万t,而硫氰酸钠需求量较大,因此一些企业需要另外进行投资,将硫氰酸铵进一步转化成硫氰酸钠,导致处理成本增加。

传统处理技术虽然相对成熟,但由于各种处理工艺对设备、操作、运行成本的要求高,产品市场需求定位不准确且受到二次污染等诸多因素的影响,难以规模化。虽然梯度浓缩法相对其他技术较为成熟,设备投资少,可回收一定价值的产品,但是由于脱硫废液本身的成分波动非常大,增加了其结晶操作的难度,

4.1脱硫废液水质情况

某钢铁企业化工总厂外排脱硫废液量约为100t/d,其6次水质抽样分析结果见表1。

表l废水水质情况

pH8.6~8.9

c0.Dcr/g L一1

116—179

氨氮/g L一1

45.10~64.57

scN一/g L一1

90—142

s04}/g L一1

25.06~59.87

s2032-/g L一1

12.22—41.36

Na/mg L一1

208.7

K/mg L一1

82.3

A1/mg L一’

1.5

从表1可以看出,该废水高CDD、高氨氮、高盐的特点使得生物处理难1以奏效,而且脱硫废液成分波动大,若用传统的处理工艺,很难达到预期要求。不但处理成本增加,而且更容易对环境造成二次污染。

4.2工艺原理及技术路线

(GB535一1995,合格品),排放的混盐量很少。整个工

艺中的冷凝水可以回用至工艺中或用作循环冷却水补充水,多余的冷凝水(cDD<200mg/L)可进行生化处理或由污水处理厂处理后达标排放。4.3技术特色及与传统处理技术的对比4.3.1新工艺的特点

4.3.1.1适应能力很强,生产弹性大

传统的梯度结晶法对废液成分中scN一、S0产、s04}、s20产几种离子的浓度关系依赖性大,回收产品的品质难以保证,处理效果不够稳定。另一方面,传统方法在处理大量脱硫废液时,由于产品质量不高,附加值有限,导致综合经济效益较低,产品收益难以弥补处理成本。

新工艺首先使用催化氧化剂将scⅣ与其他离子分离,同时将废液中的大部分亚硫酸根、硫代硫酸根氧化成硫酸根,可随时根据废水成分的变化,对工艺操作条件进行调整,处理工艺弹性大,适应性强,综合

经济效益较高。

新工艺主要包括:催化氧化沉淀、硫氰酸钠生成、催化剂再生、脱色与硫酸铵精制等步骤,工艺流程示

意图如图3所示。

图3新工艺流程示意图

经此工艺处理后,脱硫废液中绝大部分盐均转化

为产品硫氰酸钠(HG—T.3812—2006,合格品)和硫酸铵4.3.1.2对脱硫废液的处理效率高,资源回收率高

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