2010品质部工作总结报告
发布时间:2024-11-08
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2010年度品质部工作总结
一、2010年度质量目标完成情况简析:
1、2010年公司总生产入库面积63806.52㎡,总报废面积771.232㎡,总报废率1.2%,产品合格率98.8%(目标≥98.8%,达标),较09年产品合格率98.17%提高0.63个百分点。其中S/D PCB入库面积:48165.23m2 ,报废面积: 600.594m2 ,合格率:98.75%(目标≥98.3%,达标);RF PCB入库面积:15645.54 m2 ,报废面积:170.638m2 ,合格率:98.9 % (目标≥98.5%,达标)。全年产品质量状况具体详见图1、图2:
图1:FR4/RFPCB合格率逐月走势图
10099.59998.59897.59796.5
1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份
图2:FR4/RFPCB报废面积逐月统计表
2、2010年总计出货11645批次,补料629批次,补料批次比为:5%,较09年批次比7.75%下降了2.75个百分点;2010年共计出货63806.52m2,补料面积579.62m2,补料面积比为:1.0%,较09年面积比1.7%下降了0.7个百分点。全年补料状况具体详见图3、图4:
图3:补料款数逐月统计表
图4:补料面积逐月统计表
3、2010年各主要部门报废面积统计:
图5:2010年各主要部门报废面积比
1.50%2.30%1%0.20%2%
93%
4、2010年生产部各班组报废面积统计:
图6:2010年生产部各班组报废面积比
1%
4%
5、客户投诉方面:
2010年共计收到客户投诉177批次,投诉率为1.52%(目标≤2.0%,达标),较09年1.96%下降了0.44
个百分点。
6、内部质量报废经济损失情况:
经统计,2010年内部质量报废经济损失共计369752.35元(不包括客户质量扣款损失),全年经济损
失额及比率详见下表:
图7:2010年报废经济损失额逐月统计表(单位:元)
6.1、
图8:生产各班组报废经济损失比率
2%
4%
7、CPAR分发状况:
2010年共计发出:128份纠正预防措施单,回收了128份,对所有的问题点均进行了原因分析,并制订了相应的纠正预防方案,并已实施验证,本年度的纠正预防措施的问题点主要集中在:V割深浅不一,漏V割,不看单生产做错,不做首件批量报废,单面板未镜像,槽孔铣大铣小问题,下错单,湿膜入孔,孔无铜等。 8、2010年度重大质量事故统计如下:
9、2010年度工作小结: 品管方面:
1、来料缺乏管控,受人员因素的影响,品管部一直缺一位在岗IQC,来料工作仅对板材进
行了检验,其它物料,如:化工类原材料、辅助用料、及外加工产品均未进行检验,对产品质量稳定性方面存在极大的隐患。
2、过程监控力度不够,品管人员对纠正预防执行情况监控力度不够,故较多的质量事故重
复再发生。如:漏V割问题、V割深浅不一,不做首件导致批量报废等问题。
3、专业水平有限,品管人员的专业水平有限,处理问题及发现问题能力不强,对质量问题
常处于被动状态,以致有部分生产人员有相信品质技术人员还不如相信的自己的观念。 4、体系运行和维护方面,具体表现在质量记录不完整,填写不规范等问题。 产线品质方面:
1、产品产生质量事故还是存在很多的因素,主要是部门人员的责任心存在严重不足,个
人自检能力缺乏,致使在作业过程中未做到细微处,个人行为的随意性造成产品报废的问题比比皆是。
2、对规范操作及要求的执行力不强,实际我们的员工接受岗位培训后也知道质量的重要
性,稍欠缺的就是“强烈”的质量意识,从而造成较多的产品非技术因素报废。 3、班组长的监控管理力度不够,班组长作为一线管理人员,最重要的就是以身作则、带
头落实,对员工进行指导培训,质量意识只有在不断的强调重复中强化。
报告人:刘小红 2011年1月7日